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  • 优化“再加码” 产能创新高 大庆石化化工一厂乙烯产量突破115万吨纪实

    时间:2017-12-29 13:53:45  来源:  作者:

    东北网12月29日讯(袁小芳 记者郎艾迪 编辑彭佳丽)“115万吨!”28日下午的4点35分,大庆石化化工一厂上下克服E2装置复工难度大、裂解原料组分偏重、裂解炉炉管老化、装置运行进入末期等制约高产稳产的难题,创造了乙烯年产量的新纪录。

    筛选原料调配“营养餐”

    随着国内化工市场效益转好,今年4月份,化工一厂完成了E2装置复工,自此,公司三套乙烯装置“并驾齐驱”。可是三套装置的裂解炉类型不同,原料吃配上“众口难调”,为了让这“哥仨”吃饱吃好,这个厂没少在裂解原料筛选上下功夫。

    赢利能力较好的加氢尾油、轻石脑油、轻烃是裂解原料中的“香饽饽”,化工一厂想方设法增加这些优质原料的投料比例。他们大量提高尾油加工量,一方面在公司的整体协调下,将炼油厂加氢裂化装置的尾油产率由18.8%调整到32.5%,尾油供应从14万吨增加到36万吨;另一方面对乙烯装置精细调整,保证装置稳定。经过努力,E3装置尾油炉运行周期延长至60天以上,急冷油塔釜温度控制在198摄氏度左右。

    步入11月、12月,油田轻烃入厂量大幅降低,原料吃配面临新问题。缺口通过炼化碳四补充,而炼化碳四的乙烯收率低,丙烯收率高,对装置整体物料平衡影响较大。为了让“食谱”更加符合裂解炉的胃口,乙烯车间在提高裂解炉投料量的同时,利用SPYRO等软件模拟合适裂解深度,并进行相应的COT及稀释比调整,最大程度增产乙烯。

    技术攻关产量“破纪录”

    要想高产,必先稳产。为了实现乙烯产量新突破,化工一厂研究解决措施,消除技术瓶颈,强化日常生产管理,使乙烯装置“蹄疾步稳”。

    “今年,我们开展的‘16W型裂解炉单独加工丙烷项目’研究成果喜人,E1装置裂解炉D炉投丙烷原料后,状态平稳,运行周期由原来的55天延长至68天,裂解炉的烧焦次数少了,炉管使用寿命长了。”作为这个项目的主要参与者,技术科周勇对项目的收益如数家珍。这个项目的投用,使乙烯收率提高2.01%,年增加经济效益1992万元。

    E1装置这匹已运行30余年的“老马”也在攻关之列。年初,化工一厂经过系统研判,投用了E1装置急冷水系统pH值自动控制系统。系统投运后,急冷水、工艺水、稀释蒸汽发生器排出液的pH值均为控制目标值的±0.5,为E1装置急冷系统平稳运行、安全生产、节能减排等提供了有力保障。

    设备优化跑出“加速度”

    “今年,我们对影响最大的两台裂解炉的96根COT热偶进行改造,保证套管长度相同,高度一致,改造后单根COT偏差缩至20摄氏度以内!”乙烯车间技术员李博源说。为了掌握关键设备的运行“脉搏”,乙烯车间还成立了专门的“特护小组”,每天对裂解炉进行巡查,并派专人维护裂解炉、大机组。

    今年是E2装置复工后的首次越冬,考验着员工的“呵护”水平。日点检、周小结、月分析是裂解车间针对E2装置关键机组确定的特护管理模式。他们对机组存在的问题实时跟踪,对影响机组的各项因素和参数记录分析,把可能造成异常的因素消灭在萌芽状态,截至日前,裂解车间已发现并处理179个设备隐患。

    压缩机是裂解装置的心脏。乙烯车间原来有个别压缩机透平的调速阀存在开度偏差,导致抽汽量较低,蒸汽利用率低,能耗较高。车间设备人员对存在问题的调速阀进行处理,在保证大负荷的前提下,提高了抽汽量,有效解决了因阀位开度不足导致能耗高的问题。今年,化工一厂实现设备完好率99.92%,静密封点泄漏率0.3‰,装置增效能力显著提升。

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